中南股份煉鋼廠以精益管理驅動降本增效實現新突破
2026-05-02 05:33:22
煉鋼生產中的轉爐煤氣回收情況直接關係能源利用效率與企業經濟效益。寶武集團中南股份煉鋼廠煉鋼車間二工序緊扣“向工藝要效益、向設備要潛力”的精益理念,以工藝優化、設備運維為雙輪,靶向攻堅轉爐煤氣回收全流程,實現單爐回收時間同比提升3%,年創效達81.16萬元。
工藝革新:精準調控“反應鏈”,激活回收效能
轉爐煤氣的有效回收,核心在於碳氧反應(C+O₂→CO)的充分性與穩定性——當冶煉過程產生一氧化碳時,需通過精準控製反應條件,延長高效回收窗口。二工序以“時間換數量、細節定成敗”為原則,從吹氧工藝切入,重構“三段式”反應控製體係:
前燒期“控強穩表”:動態調節氧槍槍位與吹氧強度,根據爐內實時溫度智能匹配供氧參數,抑製鋼水表麵過度氧化,減少無效氧耗,為後續反應“留足能量”;後燒期“延時提效”:降低終段吹氧流量,延長碳氧反應時間,確保一氧化碳生成更充分,將“瞬時產氣”轉化為“持續回收”;全周期“恒溫護航”:通過鋼水成分與輔料添加的動態平衡,將冶煉溫度穩定在目標區間,避免急冷急熱導致的煤氣生成波動,築牢回收基礎。三項舉措環環相扣,推動煤氣回收率穩步攀升,實現“每一分鍾反應都創造價值”。
設備固本:築牢“密封防線”,杜絕隱性損耗
爐蓋密封性能是煤氣回收的“生命線”,一道細微縫隙便可能導致大量煤氣無謂流失。二工序以“零泄漏”為目標,構建“檢查-維護-操作”三位一體的設備精益管理體係:
周期性“體檢”除隱患:建立爐蓋密封件周檢製度,確保密封麵貼合度始終達標;邏輯化“啟閉”減流失:優化爐蓋動作程序,明確“煤氣回收階段強製閉鎖”規則,從源頭壓縮非必要暴露時間;標準化“操作”強意識:針對爐蓋操作工開展“密封操作專項實訓”,推行標準化流程。通過設備管理從“被動維修”向“主動預防”轉型,二工序煤氣回收“跑冒滴漏”現象顯著減少,隱性成本大幅壓縮。
煉鋼車間將以“PDCA循環”weizhuashou,shenhuagongyicanshudongtaiyouhuamoxingyanjiu,tansuolugaimifengzhinengjiancexitongyingyong,tuidonghuishouxiaolvxianggenggaoshuipingmaijin,weiqiyelvseditanzhuanxingyugaozhiliangfazhanzhurugengqiangdongneng。(黃寶華 梁森泉)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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