優勢疊加促係統效益提升
——長鋼公司鋼軋工序成本雙雙躋身行業前列
2026-05-03 00:45:08
“從采購、煉焦、煉鐵,到煉鋼、軋鋼,各工序有沒有形成優勢疊加?2019年鐵成本行業累計排名第三,鋼後工序製造成本能不能躋身行業前列?”2019年12月,長鋼公司第二十一屆二次職代會對2020年工作提出了“鋼後工序製造成本鞏固鐵成本優勢,鋼軋工序成本排名達到行業平均以上水平”的目標。日前,上半年鋼協行業排名出爐,長鋼公司鋼軋工序成本雙雙位列行業第八。
成本優勢,是一個企業的核心競爭優勢。為獲得這一優勢,近年來,長鋼公司在創新變革上深耕細做,創造性地推行鐵前“三個一體化”管控模式,直接將鐵成本“送”入行業先進行列。2018年以來,“三個一體化”不(bu)斷(duan)走(zou)深(shen),基(ji)礎(chu)管(guan)理(li)日(ri)益(yi)夯(hang)實(shi),鐵(tie)成(cheng)本(ben)優(you)勢(shi)持(chi)續(xu)保(bao)持(chi),在(zai)行(xing)業(ye)對(dui)比(bi)中(zhong)頗(po)具(ju)先(xian)進(jin)性(xing)。一(yi)步(bu)一(yi)重(zhong)天(tian),永(yong)遠(yuan)在(zai)路(lu)上(shang)。由(you)此(ci)激(ji)蕩(dang)的(de)新(xin)思(si)考(kao),在(zai)該(gai)公(gong)司(si)領(ling)導(dao)層(ceng)頭(tou)腦(nao)中(zhong)不(bu)斷(duan)延(yan)伸(shen);由此引發的新探索,在該公司各工序漸次落地、開花結果。
承上啟下 做好中堅
jinnianshangbannian,xinguanfeiyanyiqingturuqilai,kunnanyeturuqilai。liangangchangjiangzongtiyaoqiuhemubiaorenwuguanchuandaomeitiandegongzuozhong,guatuzuozhan,shengengxizuo,pinchuleliangyanchengji:低合金鋼坯製造成本行業排名第八,較上年前進四位;6月份,鋼鐵料消耗實現1037.95千克/噸,同比降低4.72千克/噸,創今年以來最好水平;截至6月底,“一罐到底”綜合比例累計64.39%,超計劃4.39%;轉爐作業率為90.73%,同比提高13.53%。
圍繞月度能源指標任務,積極開展電、氮dan氣qi和he轉zhuan爐lu煤mei氣qi等deng能neng源yuan使shi用yong的de課ke題ti攻gong關guan。嚴yan格ge用yong電dian管guan控kong,實shi施shi變bian頻pin改gai造zao,降jiang低di電dian耗hao。優you化hua工gong藝yi操cao作zuo,降jiang低di氮dan氣qi消xiao耗hao。做zuo好hao煤mei氣qi回hui收shou係xi統tong各ge自zi區qu域yu內nei設she備bei、分析及檢測設施日常檢查和維護,保證煤氣回收管道完好,嚴格執行轉爐降罩操作,提高轉爐煤氣回收率。上半年,電耗同比降低5.55度,氮氣消耗同比降低6.45立方米/噸。
嚴格執行“列車時刻表”模式,縮短冶煉周期;強化合金在線烘烤;科學使用焦粒補熱;強化生產組織,繼續推行“零”冷料模式;嚴控高溫鋼,推行低溫快注等措施,實現了鐵耗的有效降低。
“一罐到底”攻關,提高鐵水直兌比例。全麵統籌推進,將“一罐到底”比例作為月度掛牌督戰項目的一項重要考核指標。動態跟蹤項目進展,持續改進完善功能,努力實現溫度換效益、效率換效益。
強化廢鋼質量管控,降低鋼鐵料消耗。為穩定廢鋼質量,煉鋼廠持續擴大廢鋼直供廠家比例,廢鋼直供廠家比例已達70%以(yi)上(shang)。以(yi)質(zhi)定(ding)價(jia),以(yi)質(zhi)取(qu)勝(sheng),在(zai)廢(fei)鋼(gang)定(ding)價(jia)采(cai)購(gou)環(huan)節(jie),每(mei)單(dan)廢(fei)鋼(gang)采(cai)購(gou)都(dou)要(yao)參(can)照(zhao)上(shang)一(yi)單(dan)廢(fei)鋼(gang)的(de)收(shou)得(de)率(lv)等(deng)指(zhi)標(biao)來(lai)綜(zong)合(he)定(ding)價(jia)。每(mei)月(yue)對(dui)各(ge)廢(fei)鋼(gang)供(gong)戶(hu)進(jin)行(xing)排(pai)名(ming),對(dui)收(shou)得(de)率(lv)低(di)且(qie)連(lian)續(xu)三(san)次(ci)排(pai)名(ming)靠(kao)後(hou)的(de)廠(chang)家(jia)拉(la)入(ru)黑(hei)名(ming)單(dan)。上(shang)半(ban)年(nian),廢(fei)鋼(gang)收(shou)得(de)率(lv)最(zui)高(gao)達(da)90.64%,為降低鋼鐵料消耗打下堅實基礎。
錙銖必較 突破瓶頸
weiraogongsixiadadejiangbenzengxiaomubiao,zhagangchangzuzhigezhuanyefuzerenhezuoyechangzhaokaijiangbenzengxiaozhuantihuiyi。weiraojiangdizhaganggongxuchengben,tigaochengcailvzhibiaoweizhuxian,zhenduizhaganggongxuchengbenzhongshejidegangpixiaohao、煤氣消耗、壓縮空氣、水、電指標,以及備材消耗指標進行職責劃分,將千斤重擔分解落實到每名職工、每個崗位。
III級螺紋鋼製造成本行業排名第八,較上年前進七位;軋鋼機時產量128.98噸/小時,四個月在集團鋼鐵板塊小指標競賽活動中獲評A類;軋鋼工序能耗同比降低2.22kgce/t;棒線壓縮空氣消耗降至51.33立方米/噸,比去年平均水平降低19.01立方米/噸,創曆史最好水平;軋鋼綜合成材率達到100.16%。
通過大力開展技術攻關降低坯料消耗。棒線作業區以降低高棒生產線非計劃停機時間、降低熱軋廢為抓手,重點開展加熱工藝調整、優化軋製參數、設備技術改造等項目攻關;棒材作業區以提高成材率、定尺率等關鍵經濟指標提升為攻關方向,提高熱送熱裝、鋼坯定重穩定,降低過程切損。同時,重點對高棒、棒材生產線螺紋鋼負差下探及負差穩定進行技術攻關。其中,Φ12、Φ14毫米螺紋小規格坯耗實現降本增效271萬元。
加大能源管控力度,壓縮空氣降耗明顯。製定棒線壓縮空氣降低20立方米/噸的攻堅目標,4、5月開展專項攻關。對全廠192個用氣點重新摸排、核定,針對性地整治跑冒滴漏,在滿足生產的前提下,降低壓力,減少消耗;同時對單通換向閥氣源進行改進,5月份創曆史最好水平。
圍繞提高成材率指標,該廠針對各產線生產的品種、規格精準控製鋼坯的定重範圍,做到上下工序有序銜接。
不bu滿man是shi向xiang上shang的de車che輪lun,目mu標biao是shi前qian行xing的de動dong力li。工gong序xu優you勢shi向xiang內nei不bu斷duan鞏gong固gu保bao持chi,向xiang外wai與yu各ge工gong序xu協xie同tong,形xing成cheng係xi統tong優you勢shi,為wei長chang鋼gang公gong司si降jiang本ben工gong作zuo增zeng添tian助zhu力li。
來源:中國鋼鐵新聞網-首鋼日報
編輯:網站實習3
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