重慶鋼鐵軋鋼廠生產一線的三個“野路子”,真“能打”
2026-05-02 23:47:16
在重慶鋼鐵公司軋鋼廠的生產一線,沒有驚天動地的宏大工程,卻處處上演著“算賬經營”的生動故事。麵對設備頑疾、成本壓力,員工們不等不靠,把“賬”算到設備改造的每一個細節裏。
有人把22小時的檢修活幹成了2小時,有人給漏油的蝶閥“鑲條”堵漏,有人給代碼做“減法”降低電耗……
這些看似不起眼的“小改革”,卻件件摳出了真金白銀,件件彰顯著一線員工“崗位創新、人人創效”的實幹擔當。

把22小時的活兒幹成2小時?
就靠給旋轉梁玩了把“疊羅漢”
厚板產線的“精軋工作輥換輥裝置”是保障產線高效運行的關鍵設備。原有旋轉梁為整體焊接結構,一旦劣化超標,會影響正常換輥。若整體更換需吊裝橫移小車,耗時超22小時,生產保障壓力山大。
麵對這一難題,負責機械設備的唐騎主動請纓,聚焦“快修、降本、保產”開展攻關。他帶頭紮根現場反複測繪,和組員們比對方案,查閱資料找靈感,硬是琢磨出一招“疊羅漢”:大膽將旋轉梁上部改為三層鋼板疊加結構,最上層采用20mm加厚鋼板,既提升抗碾壓、抗變形能力,又實現模塊化可快速拆換。
改造後,不再需要整體更換旋轉梁,僅更換最上一層磨損鋼板即可,所用鋼板全部利用廢鋼,真正做到零采購成本。單次更換時間由22小時以上壓縮至2小時,換輥異常風險大幅下降,年創效益9.76萬元。
漏油的蝶閥怎麼治?
給它“鑲個條”堵漏
“日常清潔工作量大,更換密封圈需抽幹油箱油液、停機6-8小時,這賬怎麼算都不對。”闖紹光盯著厚板精軋液壓站那漏油的總蝶閥,眉頭擰成疙瘩。
症結在閥杆上——閥杆上的矩形鍵槽讓常規密封無法安裝。
換新閥?成本高不劃算。
湊合用?每天地麵油乎乎,清潔時累得直不起腰。
“能不能把鍵槽鑲鉛條補平?”鄒師傅冒出個野路子想法。
說幹就幹!團隊反複調整鑲嵌角度,用銅錘逐點敲緊,再塗抹專用黏結劑確保鍵槽表麵平整,創新采用“兩層雙道O型密封圈+手柄壓緊”設計,完美適配改造後的閥杆。
經過數日調試,漏油問題得到根治,不僅減少80%日常清潔勞動強度,更省去頻繁停機麻煩,油脂費用全年降低5.4萬元。

低負荷下怎麼創效?
給軋機程序做“減法”
麵對鋼坯供應不足、熱卷產線頻繁待料、能源浪費的困境,熱卷車間與設備車間協同攻關,創新推出拋R0下輥生產優化方案。
2024年8月上線的R0軋機雖有多軋製模式,但原有方案仍需投用全部液壓站,節能潛力未釋放。自動化技術人員徐勇牽頭組建攻關小組,針對10餘個液壓站、20餘組聯鎖信號的複雜程序,逐行研讀代碼、反複推演邏輯,曆經30餘次參數調整、20餘項聯鎖測試及14項控製邏輯修改,成功實現R0下輥停機與液壓站泵組停運。
上線後突發的機架輥速度異常故障,被應急攻堅小組連夜鎖定為參數衝突,調整後迅速恢複穩定。該方案讓產線小時電耗節約超1500度,坯料不足時仍能穩定運行,為鋼鐵產線低負荷高效運行提供了可複製經驗。
來源:山水重鋼
編輯:溫曉霞
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