一起來解鎖重慶鋼鐵煉鋼廠精煉工序的“精益賬本”與“創新密碼”
2026-05-02 00:34:12
今年以來,重慶鋼鐵煉鋼廠錨定“降本增效”核心目標,以精益管理與崗位創新為雙驅動,將降本融入鋼坯製造全流程,一季度,精煉工序實現降本236萬元。

精益賦能,重塑流程提效能
針對精煉工序鋼水物流周期長、爐機節奏不穩、電耗偏高等痛點,煉鋼廠組織人員深入現場研究分析,揪出問題根源:生產組織模式粗放,物質流與能量流缺乏精細化管理;4號鋼包熱修位布局集中,導致物流擁堵、行車等待時間長......
找準症結後,煉鋼廠靶向施策。實施4號鋼包熱修位整體搬遷,打通物流梗阻。改造後,鋼水精煉跨與接收跨物流效率顯著提升,鋼包熱周轉率提升26.8%,行車等待率較原來降低了14.57%;強化精益理念落地,組織調度員、輪班長、操作人員等856人次開展爐機節奏工藝培訓,綜合運用JIT準時化生產、物流跟蹤係統等智慧平台,重構生產組織邏輯。通過全流程精益管控,關鍵指標實現突破:LF工序時間降低13min/爐、RH精煉周期縮短5min/爐。物質流提高、能量流降低,噸鋼電耗降低2.11Kwh,實現“提效、降耗、增盈”三重效益。
創新破局,全員攻堅降成本
精煉工序發動全員挖潛,聚焦生產痛點開展崗位創新,一季度累計形成“熱態鑄餘渣返回利用”“生產組織立體化”“RH預抽真空工藝優化”等6項成果,噸鋼成本降低1.2元。
其中,熱態鑄餘渣返回利用項目成效顯著:不僅助力LF爐快速埋弧、穩定電弧燃燒,降低鋼鐵料消耗0.85kg/噸鋼,縮短加熱時間68秒,還改善了作業環境,降低電弧噪音和員工勞動強度,極大地激發了一線員工參與回收的主動性。一季度,LF爐鑄餘渣回收利用率達73.77%,實現資源循環與成本降低雙豐收。此外,鋼包底吹氬自動接取改造項目同步落地,將精煉爐底吹氬良好率提升至100%,從源頭築牢鋼水質量防線。(高祝兵 包廣團 劉雙賓)
以精益提效 以創新賦能
煉鋼廠將持續奔跑在降本增效的賽道上
為實現全年工作目標築牢根基
來源:山水重鋼
編輯:溫曉霞
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