中南股份煉鋼廠以創新破局促降本
2026-05-02 00:33:31
麵對市場嚴峻形勢,寶武集團中南股份煉鋼廠煉鋼車間以“算賬經營”理念為引領,將每一度電、每一噸鋼、每一分鍾均納入成本核算範疇,堅持用數據說話、以創新破局,在降本增效道路上持續提速,為企業高質量發展夯實基礎。

掃除“攔路虎”:精準攻關破解溢渣難題
轉爐冶煉過程中的溢渣問題,一度成為煉鋼車間降本增效道路上的“攔路虎”。大量爐渣從爐口溢出,既加重爐下鐵軌、地坑的清渣工作負荷,延緩生產節奏,又造成大量氧化鐵隨渣流失。經核算,每溢出1噸爐渣,將造成約15公斤金屬鐵損耗,按年產量測算,潛在成本損失高達百萬元。為攻克這一難題,煉鋼車間黨支部成立專項攻關小組,從“人、機、料、法、環”全維度分析問題根源。
通過對200餘爐次生產數據複盤,攻關小組鎖定“冶煉前期低溫溢渣”這一核心誘因:yelianqianqiluwenpiandishi,tieshuiyufeigangrepinghengshiheng,luzhaliudongxingxiajiang,yiyanghuatanqitipaifangshouzu,jiyiconglukouyichuxingchengyizha。shencengciwentizezaiyu,bufenyuangongrengyikaojingyanbakongrepingheng,yingjicaozuoxiangyingzhihou,jinyibujiajuyizhafengxian。
找準問題症結後,攻關小組精準施策、打出治理“組合拳”:一方麵,引入智能熱平衡換算係統,一鍵導入鐵水溫度、成分、重量等實時數據,輸入目標爐溫即可自動測算最優廢鋼裝入量,實現爐溫把控從“經驗判斷”向“精準測算”轉變,熱平衡偏差率控製在3%以內;另一方麵,開展“理論+實操”專項培訓,培訓內容涵蓋熱平衡換算邏輯及溢渣應急處置技能,覆蓋一線員工120餘人次,推動標準化操作內化為員工的操作習慣。
經過3個月的持續優化改進,轉爐溢渣量較攻關前降低12%,爐底渣裝車量同比減少6.59%,爐下清渣工作量減少近10%,轉爐作業率提升1.2%,僅金屬鐵回收一項,年新增效益超80萬元。這一組數據的提升,正是“算賬經營”理念在生產一線的生動踐行。

向外拓效:創新“同步出鋼倒渣”模式再提生產效率
若說破解溢渣難題是“向內挖潛”,那麼創新“同步出鋼倒渣”模式,則是煉鋼車間“向外拓效”的又一創新舉措。以往爐前操作分為兩個步驟:先搖爐出鋼,再調整爐體角度倒渣,兩次獨立搖爐操作使單爐作業周期額外增加約3分鍾;同時,爐下調度需頻繁協調接渣鋼包車往返更換渣罐,造成人力與時間成本的無形消耗。
這一轉變源自一線員工的“算賬”思考:出鋼過程中的溢渣由鋼包車配套渣罐承接,爐內殘留渣則需另一台接渣車傾倒,為何不能實現“一罐兩用”?車間迅速組建由技術骨幹與一線操作工構成的攻關小組,從設備改造、操作優化兩個維度協同發力。
技術層麵,重新優化設計渣罐尺寸與容量,使其既可承接出鋼溢渣,又能容納爐內殘留渣;操作層麵,通過20餘次模擬試驗,細化“分級控速、精準調角”操作標準:搖爐作業時,按照預設角度梯度操作,使鋼水經出鋼口流入鋼包,同時引導多餘爐渣沿爐口流入旁側渣罐,實現“一搖雙出”,將兩次搖爐操作合並為一次同步完成。
新模式投用後,單爐作業周期縮短3分鍾,按日均冶煉40爐計算,每日可增產1爐鋼;更為重要的是,精細化控製實現爐內留渣量穩定可控,為下一爐冶煉創造良好條件,溢渣風險降低8%,石灰、合金等原料損耗同步下降。從“兩次搖爐”到“一搖同步”,這一看似細微的操作優化,既減輕了一線員工勞動強度,也讓“算賬經營”理念在流程優化中落地見效。 (黃寶華 梁森泉)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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