重慶鋼鐵煉鋼廠篦條“微創”除病灶、扒渣“兼職”解難題
2026-05-02 00:32:57
在重慶鋼鐵煉鋼廠準備車間,降本增效從來不是一句口號,而是深植於每一次現場攻關、每一個細微改造中的生動實踐。無論是給變形篦條做“微創手術”,還是為扒渣機賦予“第二職能”,他們將一個個困擾生產的“痛點”轉化為實實在在的效益“增長點”,更讓“降本”有了擲地有聲的注腳,讓“增效”在細微之處閃耀出智慧的光芒。

巧施“微創手術”,鎖住流失效益
煉(lian)鋼(gang)廠(chang)準(zhun)備(bei)車(che)間(jian)一(yi)次(ci)渣(zha)處(chu)理(li)滾(gun)筒(tong)的(de)篦(bi)條(tiao)因(yin)長(chang)期(qi)受(shou)鋼(gang)球(qiu)撞(zhuang)擊(ji)而(er)變(bian)形(xing),導(dao)致(zhi)間(jian)隙(xi)超(chao)標(biao),不(bu)僅(jin)加(jia)劇(ju)了(le)設(she)備(bei)磨(mo)損(sun),更(geng)造(zao)成(cheng)大(da)量(liang)合(he)格(ge)鋼(gang)球(qiu)流(liu)失(shi)。如(ru)果(guo)整(zheng)體(ti)更(geng)換(huan)所(suo)有(you)篦(bi)條(tiao)及(ji)壓(ya)塊(kuai),成(cheng)本(ben)高(gao)昂(ang)。
“每一分錢都要花在刀刃上。到了大家動腦筋、顯身手的時刻了!”
在渣處理設備專項攻關會上,車間主任任海的一席話點出了成本壓力,也點燃了大家的鬥誌。
隨後,一場現場“會診”迅速展開,車間技術骨幹和點檢員蹲守設備旁,反複觀察、模擬推演,最終提出“篦條背後貼補鋼條”的方案。這一“微創手術”式的改造,通過物理方式精準收緊篦條縫隙,成功鎖住了鋼球。方案在4號滾筒應用後,效果明顯:避免更換篦條72根、壓塊144塊,降本18.3萬元,同時大幅降低了鋼球消耗。一個小點子,讓“降本”落在了實處,也讓“增效”有了實實在在的注腳。

一機多能顯身手,扒渣臂“變身”解難題
在煉鋼廠一次渣處理環節中,液體鋼渣冷卻後常在鑄鋼漏鬥底部堆積,嚴重影響物料流轉。傳統的人工清理方式效率低、難度大,且存在安全隱患。
麵對這一難題,車間機械設備技術員鍾曹林主動思變,提出設想:“能否用扒渣機輔助清渣?”但扒渣機原設計僅用於扒渣,若強行清渣,扒渣臂易出現脫焊、變形等問題。
為此,鍾曹林蹲守現場反複觀察,係統分析結構後發現:原法蘭焊接方式不合理,本體強度不足,難以滿足現有工況。在立足現有設備基礎上,他進行了自主優化設計:改進法蘭焊接結構,采用強度更高的工字鋼替代原方管材質,同時適當加長前部扒渣板,使其更貼合實際需求。
改造後的扒渣臂不僅結構更穩固耐用,在保持原有扒渣功能的同時,新增了輔助清渣功能,實現了“一機多用”,且整體強度顯著提升。據統計,改造後扒渣臂故障率降低約80%,輔助清渣作業時間縮短約50%,有力保障了渣處理工序的連續穩定運行。操作人員勞動強度大幅減輕,作業安全性顯著提高,贏得了現場員工的一致好評。(盧 娟)
來源:山水重鋼
編輯:溫曉霞
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