中南股份煉鋼廠巧破頭尾坯損耗創效益
2026-05-02 08:48:30
寶武集團中南股份煉鋼廠連鑄車間以“微降本”為切入點,聚焦特鋼坯生產過程中頭坯、尾坯、接包坯等環節的鋼鐵料損耗,通過工藝優化與技術攻關,打出一套降本增效“組合拳”,在細微之處彰顯精益管理硬實力。
破解“兩難”困局:創新“取長補短”堵流法
連鑄車間中間包停澆時,凍塊厚度控製與尾坯成材率存在“兩難”矛盾。凍塊厚度控製、尾坯成材、尾坯質量、gangshuishoudelvxianghuzhiyue,banzutingjiduliucaozuonandujida。ruogangweiyuangongpanduanshiwu,yichuxianduogeliuweipichangdubuzudingchibaofei,huokongzhiguochangdaozhiqiefeizengduodewenti,bujinchengpiliangdi,gengshitiaofeilvjugaobuxia,zhijieyingxianglianzhugangshuishoudelv。
麵對這一生產痛點,連鑄車間降本攻關團隊深入生產現場,經反複試驗與論證,創新推出“取長補短”堵du流liu法fa。在zai確que保bao尾wei坯pi可ke切qie割ge為wei合he格ge鑄zhu坯pi的de前qian提ti下xia,團tuan隊dui根gen據ju中zhong間jian包bao剩sheng餘yu鋼gang水shui量liang與yu鑄zhu坯pi定ding尺chi要yao求qiu,合he理li規gui劃hua各ge流liu停ting澆jiao順shun序xu,依yi次ci執zhi行xing堵du流liu操cao作zuo,最zui大da限xian度du拉la空kong中zhong包bao鋼gang水shui。該gai舉ju措cuo既ji有you效xiao降jiang低di停ting澆jiao凍dong塊kuai厚hou度du,又you大da幅fu減jian少shao尾wei坯pi報bao廢fei量liang,實shi現xian凍dong塊kuai控kong製zhi與yu成cheng材cai率lv提ti升sheng雙shuang重zhong目mu標biao。
雙向精準發力:嚴控頭坯質量與接包切廢
在優化尾坯處理的同時,連鑄車間同步推進頭坯質量提升工作。車間嚴格落實中間包、浸入式水口烘烤製度,將開澆操作統一交由橫班值班長調配骨幹執行,有效減少因液麵波動造成的頭坯切廢量。針對接包坯損耗問題,7號機率先實施優化方案,接包前最後爐次按回收定尺計算切割。數據顯示,2026年2月接包22次,累計減少切廢41噸,降本成效顯著。

成效量化顯現:收得率提升與全員精益實踐
多措並舉下,車間降本增效成果立竿見影。6號機2月份鋼水收得率較1月份提升0.21%,較2025年平均水平提升0.23%;7號機鋼水收得率實現跨越式增長,環比提升0.66%,同比提升0.62%。為鞏固優化成果,車間全麵推廣頭尾坯切割新工藝,並配套出台《降低特鋼坯切廢勞動競賽方案》,以獎罰機製激發班組積極性,推動頭尾坯長度控製持續優化。
此外,車間持續推進定尺優化、熱收縮係數微調、切割縫隙減小等精細化管理措施,從操作規範到工藝參數層層嚴格把關。車間負責人表示:“降本增效沒有捷徑,唯有在操作上探索創新,在工藝上精準發力,才能在毫厘之間創造價值。”
從隨意堵流到精準控製,從經驗操作到數據驅動,連鑄車間苦練內功、提升素養,紮實打出降本增效“組合拳”。車間全體員工以實際行動詮釋“為一分錢而努力”的執行力,立足崗位、實幹篤行,為完成降本新任務、實現發展新目標勇當先鋒、爭做表率。(黃寶華 陳文新)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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