重慶鋼鐵煉鐵廠這場能效革命很“硬核”
2026-05-02 00:33:57
成本管控,是一場沒有終點的長跑。重慶鋼鐵煉鐵廠聚焦“四大成本改善工程”,把落腳點釘在“落地見效”上,以自動化連鎖改造項目破局,在除塵係統能效革命中“聯”出效率、“鎖”住成本,把每一度電、每一方氣都花在了“刀刃上”。

“聯”動破局,向空轉空耗說“不”
“大馬拉小車”,曾是煉鐵廠除塵係統的真實寫照,設備空轉、能耗浪費,成了降本路上的一塊“硬骨頭”。
針對這一能耗短板,煉鐵廠成立由設備、工藝、操作三方骨幹聯合組成的攻關組,打破專業壁壘,構建起跨工序、跨崗位的聯動機製。
攻關組以係統優化為突破口,向粗放運行模式果斷“亮劍”,目標直指“空轉”與“低效”兩大痛點。通過日跟蹤、周分析、月複盤,推動責任層層壓實、措施環環相扣,打響提質降耗的攻堅戰。
“鎖”定精準,讓能耗跟著生產走
刀刃向內,精準破題。煉鐵廠打出“自動化連鎖改造+精準化運行管控”的組合拳,把節能邏輯嵌進生產每一個環節。
81套除塵器實現噴吹係統與風機連鎖控製——風機停,噴吹止,壓縮空氣不再白白浪費,既“省了氣”,還延長了濾袋、脈衝閥的壽命。
65套與主機強相關的除塵風機,也實現與生產主機深度連鎖:主機停,風機停,從源頭杜絕設備空載運行。
兩招精準發力,真正做到了“設備跟著生產走,能耗跟著節奏降”。

“算”出實效,從“減法”變“加法”
精準施策,成效立現。項目投運後,噸鐵除塵電耗直降3度,一年下來預計節電1818萬度,相當於省下電費1345萬元。壓縮空氣和運維成本也跟著降,真正實現了“節能、降本、環保、穩產”多贏。
這不光是能耗的“減法”,更是管理精細化的“加法”。除塵係統與皮帶係統實現連鎖啟停,員工從“被動操作”變成“主動管控”,成本意識在一線紮了根。
四大成本攻堅,重在抓實抓細,貴在持之以恒。煉鐵廠以除塵能效提升為支點,用自動化“聯”出效率,以精準化“鎖”住成本,在集約化製造的實踐中,交出了一份務實過硬的“降本答卷”。
來源:山水重鋼
編輯:溫曉霞
相關文檔
版權說明
【2】 凡本網注明"來源:XXX(非中國鋼鐵新聞網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,並不代表本網 讚同其觀點,不構成投資建議。
【3】 如果您對新聞發表評論,請遵守國家相關法律、法規,尊重網上道德,並承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律 責任。
【4】 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯係的。電話:010—010-64411649
地址:北京市朝陽區安貞裏三區26樓 郵編:100029 電話:(010)64442120/(010)64442123 傳真:(010)64411645 電子郵箱:
中國冶金報/中國鋼鐵新聞網法律顧問:大成律師事務所 楊貴生律師 電話: Email:
中國鋼鐵新聞網版權所有,未經書麵授權禁止使用 京ICP備07016269號 京公網安備11010502033228




























